根據巖石破碎學說的P.R雷廷格(Rittinger)理論,巖石破碎后,新形成的破裂面與破碎能量成正比。一塊單位體積的巖塊投入到運轉中的反擊破破碎腔內,它受轉子板錘的撞擊而彈向反擊襯板,該石塊獲得速度越大,被彈到反擊襯板上破碎的能量也就越大,破碎形成的破裂面積越大,被破碎成的粒徑就越小;反之,破碎形成的破裂面積越小,被破碎成的粒徑就越大。
因一級道碴的母材巖石硬度都較高,可假設巖塊與轉子板錘(高鉻鋼材質)的碰撞為完全彈性碰撞,且巖塊不被破碎。巖塊從進料口以自由落體進入破碎腔,原速度及能量都較小,該部分能量相對于巖石破碎的能量可忽略不計,只認定是靜止的巖塊受到板錘的撞擊。
假設反擊式破碎機調整轉速前轉子轉速為w1,它可使投入到破碎腔內、邊長為n的立方體巖塊一次性破碎成邊長為1的立方體小巖塊(不考慮重復過度破碎);調整降低反擊破碎機轉子轉速至w2,該轉速可使邊長為的立方體巖塊一次性破碎成邊長為1.5的立方體小巖塊(也不考慮重復過度破碎)。
某公司石灰石破碎系統有2臺引進的1800mm×1800mm單轉子反擊式破碎機,機腔內部有54件錘頭、15塊反擊板、9塊篦板和1套襯板。驅動電動機功率為400kW,反擊破轉子轉速為453r/min,篦縫理論排料有效面積為0.753m2。石灰石進入破碎機塊度≤800mm,要求出料粒度≤25mm,粒度 25mm的不超過10%。設計單機生產能力為230t/h。到1999年,破碎機最大臺時產量234t/h,而且,產品粒度還經常超標。伴隨著窯系統的技改成功,熟料年產量提高,每天石灰石的需求量也大大增加,為了保證供料,需提高破碎機的臺時產量。我們從調整破碎機篦板與錘頭運行軌跡間的間隙人手,對破碎機進行了數十次調整,使其臺時產量大大提高,也保證了粒度合格率。
初步分析
根據反擊式破碎機廠家的原始設計數據,如果要達到產品要求的出料粒度,反擊板、篦板與錘頭運行軌跡間隙應該是25mm(即圖中A、B、C、D、E、F、G、H、I處間隙均為25mm)。但是,在生產中發現:此間隙如果調至25mm,產品粒度能夠保證,而臺時產量卻很低,有時僅能達到180—220t/h。因此,我們從調整這個間隙值人手,使其在滿足生產要求的石灰石產品粒度的同時,又能夠盡量提高臺時產量。
理論分析
提高臺時產量只能通過提高F、d、k、n來實現,但是,F、k、n為破碎機的固有參數,改變較為困難。而通過調節下反擊板調節裝置和篦板調節裝置以及工字鋼上的鋼板,可以很容易實現調整破碎機篦板與錘頭運行軌跡的間隙。該種辦法雖然加大了篦板和錘頭的間隙,但是,考慮到破碎機轉速快,錘頭線速度較大,依靠破碎機錘頭在篦板階段的磨削破碎,也同樣能夠保證產品粒度。
優化調整
經過實踐嘗試,發現這種辦法是可行的,破碎機運行正常,臺時產量提高幅度較大,粒度較好。根據破碎機各個時期的特性,篦板與錘頭運行軌跡A、B、C、D、E、F、G、H、I各點的間隙分別如表數據時,效果最好,既能提高破碎機產量,又能保證石灰石產品粒度。
為降低反擊式破碎機錘頭高消耗.去年反擊破生產廠家的技術人員在總結了第一次翻面的經驗后.提出應提早翻面使用,其主要方法為:在新錘頭使用四五天、剛開始磨損的時候就進行翻面.再使用四五天,新的一面出現磨損又進行翻面,這樣一副錘頭可經過多次翻面使用。剛開始.車間人員抱著試試看的態度.誰料想經過這樣多次翻面使用.一副錘頭竟能破碎石灰石達5萬多噸,比以前翻倍增加破碎量.這是一個較大突破。
另外.錘頭翻面雖然工作量大,但是可以充分利用白天停機時間進行.從而不影響夜班低價位的低谷電開機生產.同時每次翻面還可以對稱更換1/3錘頭。以前錘頭翻面使用.其效果并不理想,分析主要原因是錘頭磨損過大才翻面造成的.因此準確把握錘頭翻面時機十分重要。
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